在电站厂房尾水隧洞开挖工程中,首先进行的是初步开挖施工,随后根据工程进展,相继完成了T2通风竖井、压力管道导井、尾调室通风竖井、T1和T3支洞的开挖。当施工到达主洞位置后,开始向地下厂房和出口两个通风竖井、厂房通风竖井等方向开挖主洞。然而,此时的通风效果较差,严重影响了正常施工。为了改善通风条件,加速工程
在电站厂房尾水隧洞开挖工程中,首先进行的是初步开挖施工,随后根据工程进展,相继完成了T2通风竖井、压力管道导井、尾调室通风竖井、T1和T3支洞的开挖。当施工到达主洞位置后,开始向地下厂房和出口两个通风竖井、厂房通风竖井等方向开挖主洞。然而,此时的通风效果较差,严重影响了正常施工。
为了改善通风条件,加速工程进度,设计并施工了T4通风竖井。原计划采用人工正井法施工,但进展缓慢,每月进尺只有几米,完成138m通风竖井需要一年多时间,无法有效解决通风问题。因此,决定采用LM-200型反井钻机进行施工,该设备可以完成倾角46°~90°、直径114m的钻孔,总深度达到825107m。利用反井钻机,首先调整了井位,并利用原人工开挖的6m小井作为泥浆池。在8天时间内,完成了导孔的施工,随后等待4天,待导洞开挖到位后,接上直径114m的扩孔钻头,由下向上扩孔,仅用15天就完成了138108m的扩孔工作。
这一技术的应用,不仅及时解决了尾水隧洞、尾调室、厂房开挖的通风问题,减少了通风时间,创造了良好的施工条件,加快了工程进度,而且在坚硬的玄武岩中成功钻凿反井,为今后反井钻机的进一步推广应用积累了宝贵经验,打下了良好基础。在主洞开始开挖时,自然通风效果已能满足施工要求;对于距离较长的情况,通过在钻孔上部安装通风机,采取抽出式通风,有效改善了通风效果,保证了施工安全和效率。